在福建福清核电站这片工业热土上,我国拥有齐全自主知识产权的核电“国度名片”——“华龙一号」佚安稳地运行着。
其中长约21米、沉达390吨、直径约4.6米的庞然大物——“华龙一号”ZH-65型蒸汽产生器,被工匠们亲切地唤作“核电之肺”。
它不仅是“华龙一号”中安全级别最高、最为主题的设备之一,更是中国核电技术自主创新的璀璨明珠,承载着无数公海贵宾会员检测中心人的妄想与但愿。

▲国产首台“华龙一号」佤汽产生器
从“0”到“1”绘就自主造作壮丽画卷
回望来时路,“华龙一号”的诞生,是中国核电技术从跟跑到并跑,再到领跑的豪华转身。在这充斥荆棘与挑战的过程中,蒸汽产生器的设计与造作难度,如统一场攀登珠穆朗玛峰的极限挑战。
“3000多个零件,5800多根传热管,17000多条焊缝……”时任项目设总邓智勇的内心既激昂又哀愁。他知路,这些数字是对每一位参加者耐心与毅力的极限考验,这不仅是一项技术工作,更是一次国度使命的担任。

凭据交货工期铺排,福清5号机组首台蒸汽产生器打算2017年落成交货,第二、三台蒸汽产生器交货期相距仅差1个月。要保障“华龙一号”首堆质量和安全,蒸汽产生器研造必须攻克技术关、质量关、进度关。
面对技术关闭、功夫紧迫的沉沉难题,东方沉机的项目团队成员迅速集结,成立“华龙一号」佤汽产生器攻关幼组,孜孜不倦地投入到这场没有硝烟的战斗中。
在那段日子里,车间的灯火时时彻夜不熄,工程师们的身影在其间穿梭不息。
每一张图纸,都凝聚着他们的心血与智慧;每一条焊缝,都见证着他们的汗水与对峙。正是这份对技术的执着钻营,对国度的深厚酷爱,让公海贵宾会员检测中心人在逆境中找到了前进的方向,在挑战中书写了属于自己的鲜丽篇章。
自主创新突破主题技术壁垒
“每一步都充斥了未知与挑战,但正是这些难题,铸就了我们自主创新、勇攀顶峰的心灵。”面对“华龙一号」佤汽产生器较之二代改进型的显著变动——更复杂的造作技术,更严苛的质量管控,邓智勇携带的团队没有退缩,而是选择了迎难而上。
管板,这一蒸汽产生器的主题部件,其厚沉与精密令人叹为观止。600毫米的合金钢身躯,承载着11670个直径精确至17.73毫米、垂直度要求0.45毫米的管孔,如同浩瀚宇宙中的繁星点点。
“我们要做的,不仅仅是造作,更是创造。”邓智勇明显记得,设备造作之初,遇到技术瓶颈,想过找国表合作同伴来共同解决技术问题,但碰了“软钉子”。
“肯定要突破关键主题的造作技术!”他与攻关团队内心憋着一股劲。
走访调延注引入国产新设备、推算机数值仿照分析、工艺试验验证……攻关组的成员们一点点攻克着深孔加工的各项难题。
“陷入瓶颈的时辰,陆续一个月都住在公司,有时辰半夜来了灵感,抓住同事就起头会商。”回顾那段时光,参加者都感触劲头满满。
核电设备国产化路路上,必要攻克的“卡脖子”技术好多,三壹花孔拉削工艺、已加工孔检测的间歇式推扫触发摄影丈量技术、部门热处置防DING(凹痕)技术......这些晦涩的技术术语,正是今天“华龙一号」佤汽产生器鲜丽成就的点滴印证。
核级匠心守护国之沉器
若是说蒸汽产生器是核电站的魂灵,那么焊接工艺就是其性命力的源泉。
在造作“华龙一号”国内首台ZH-65型蒸汽产生器的过程中,焊接人员遇到了前所未有的挑战。多处结构焊接后产生的裂纹,如统一路路天堑,连绵在他们刻下。
面对这一难题,手工焊接组组长游科没有选择退缩。他深知,核电安全容不得半点纰漏。因而,他与团队毅然毅然地投入到长达一个月的焊接尝试中。无数次的尝试与失败,无数次的打击与对峙,终于找到了原因——焊接过程受气流影响导致焊缝缺点、原料焊接机能差、焊路排布不合理影响焊缝质量。
明确症结,精准施策。攻关团队凭借着丰硕的经验和过人的智慧,钻研出了相应的焊接步骤,成功攻克了这一质量难题。
然而,成功的果实并非等闲可得。在蒸汽产生器的心脏——牵造组件的造作过程中,李坚和他的搭档面对着更为艰巨的工作。

▲牵造组-穿管
5800多根管子、11670个管孔、管壁厚度仅有1毫米……为了确保穿过9层支持板时的一次合格,他们借助激光对准仪,眼神交汇间,以同样的力路、同样的速度,甚至同样的呼吸节拍来实现这一高难度的操作。
当最终听到一次合格的新闻时,游科和李坚等人的脸上露出了久违的笑容。
2021年1月30日,福建福清核电5号机组实现满功率陆续运行查核,投入贸易运行,标志取国产首台“华龙一号”ZH-65型蒸汽产生器的机能指标达到合同要求,中国核电技术走在世界前列。
从巴蜀腹地到湾区之心,东方沉机肩负核电设备国产化、自主化汗青使命,将持续以东汽心灵为坐标,服务国度战术,铸就绝对安全的“国之沉器”,用东方力量推动实现中国式现代化。